2013年環評師《技術方法》污水處理技術知識問題答疑(40)


6.我們處理的是煉油廢水、采取的是CAF后面加三級BAF且兩套并聯,設計是600t/d,實際處理量在300t/d,進水COD在1200mg/L左右,CAF出水在1000mg/L左右,系統運行兩年都沒有問題,BAF出水COD都能達到40mg/L左右,可是最近幾個月處理能力突然下降,BAF出水COD在100mg/L左右,我們采取BAF串聯,效果稍好點,但是BAF出水還是在80~100mg/L之間,請問這是什么原因?是不是BAF系統出現了問題?
答:采用三級BAF串聯運行第一次聽說,應該先確認前面的CAF出水是否有浮渣,含油浮渣進入BAF會嚴重影響處理效果。CAF主要是去除乳化油,也有一定去除COD的效果,也要確認藥劑投加是否有問題。
濾池要按要求反沖洗,否則會發生池內水短流和濾料層板結等問題,還要注意布氣是否均勻。BAF運行時間長了也可能造成濾料不斷破損和流失,如果這樣的話就要補充過濾料。
7.我在做一個EGSB的試驗,請問上升流速應控制在多少,才能達到產生顆粒污泥的要求?
答:顆粒污泥的培養需有很多條件,如:要有適合的溫度、堿度等,并要控制好負荷,必要時還需投加少量鈣、鎂等,培養起始污泥負荷必需低,一般認為污泥負荷在0.3kgCOD/(kgVSS?d)以上時較適合顆粒污泥的形成,顆粒污泥初步形成后就要進一步提高污泥負荷。這些都是基本控制條件,而上升流速只是外部條件,具體我也說不準。有資料認為上升流速在2.5~3.0 m/h時較有利于顆粒污泥形成,只能作參考。因為不同的培養時段有所不同。
8.請教兩個方面的問題:一是關于斜管沉淀池的,有人說此類沉淀池易堵,不建議采用,但考慮它的表面負荷較高,可以節省占地,又有不舍;二是關于污泥負荷的,書上寫對于脫氮工藝,污泥負荷小于0.18即可。但我公司的老工程師設計時為保證達標,存在硝化反應的工藝污泥負荷都取值小于0.1,甚至更低。您對此如何看的呢?如果非得確定污水種類的才好說明的話,那么就說生活污水吧。
答:生化二沉池采用斜管沉淀池歷來就有爭議,優點和缺點都知道,我不認同采用斜管或斜板,提高二沉池沉淀效率關鍵是進水水能的消散或減弱,和消除池內短流等措施。
關于脫氮工藝的污泥負荷是因水而異的,個人認為城市污水通常應小于0.1,工業廢水應小于0.07.
9.關于污泥處置問題,污泥中含有大量的菌絲體和培養基,再加上我們加了大量的PAC用量,造成污泥粘度很大。我試過板框和帶式壓濾機,前者堵塞濾布,后者根本壓濾不出來。
請問有沒有一種設備或方法能使這種粘度很大的污泥成功的和水分離出來,或者加什么物質能使污泥的粘度變小?
答:對粘度高的污泥用離心脫水機較好,但生化污泥一般不大可能出現你所說的情況,我想可能是污泥凝聚和剝離性太差,應該先在脫水前的污泥調質方面找原因,如:調質藥劑的篩選和投加量的試驗。還有污泥加藥調質的過程控制也很重要,否則設備再好也沒用的。
10.我們廠處理的是印染污水和煉染污水,水中COD在1000mg/L左右,還含有SS和氨氮。最近二沉池表面總是有一層黃色的塊狀污泥,嚴重影響出水水質,增加了污泥回流,已經一周了,可情況還是不見好轉,這種情況該怎么辦?
答:不了解具體情況很難確定,通常來說有二種可能:一是污泥負荷過低造成的;二是沉淀池發生嚴重的反硝化,反硝化污泥上溝后大多會分散,有的也會成塊狀。從情況來看前者的可能性較大,應該先確認原因,假如是污泥負荷過低引起,就要增加排泥量。
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