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2013年環評師《技術方法》污水處理技術知識問題答疑(34)

更新時間:2012-08-22 15:04:04 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  1.我們廠采用前置厭氧式奧貝爾氧化溝工藝,設計進水2.5萬m3/d、實際進水量不穩定,在2000-8000m3/d左右浮動,試運行2個月以來進水COD-90 mg/L之間,BOD為9-20 mg/L左右,SS為50-200 mg/L左右,NH3-N為3-12 mg/L之間,TP為0.5 mg/L左右,我們是在11月18日投的接種污泥,也加入糞便進行培養,氧化溝混合液MLSS為600 mg/L,SV為3%,SVI為50,MLVSS為86 mg/L.經過短時間悶曝和間歇曝氣幾天后MLSS為1000,SV為4%,SVI變小了,MLVSS為350,由于進水沒有營養,F/M計算得低于0.01,因此每2天曝3、4小時的氣,出水SS為左右。

  前段時間設計院要求連續曝氣,考慮到負荷太低,我把它調整為1天曝氣8次,每次分鐘。一個星期了,每天出水SS為50左右。現在外溝污泥減少,MLSS目前為0 mg/L,很細,顏色由黃逐漸變淡,而中溝跟內溝MLSS還在900 mg/L左右,有絮凝體,顏色比外溝好多了。 今天開始調整為1天曝氣12次,每次15分鐘,在原來基礎上又減少1小時。還不知道效果。

  由于進水DO為4 mg/L左右,氧化溝DO為5.5 mg/L左右控制不了。我感覺納悶的是:正常外溝污泥應該比較多啊,而我們卻是內溝中溝污泥比較多,我采用常量回流一天三次,每次900噸。外溝污泥還上不來,現在我就想再減少外溝的曝機臺數,然后用泵將內溝或中溝的污泥引至外溝。我的設想是把污泥大部分引入外溝,適當曝氣,中溝或內溝少曝氣或不曝氣可行不?

  原先有咨詢過您的在氧化溝出水口投加PAM,可問題出現了,我們氧化溝出水與配水井內外溝二沉池液面四點都是平的,領導說施工是把二沉池標高抬高了20公分,就是氧化溝出水與二沉池液面只有10公分的水位差,沒有水頭壓力使這樣在配水井水流是相對平穩,估計污泥都可能沉在底下或二沉池中心筒了。所以不能在這邊投加PAM了,這下不知道怎么辦了?

  答:這樣的污泥負荷下污泥濃度是很難維持的,設計院要求連續曝氣是不妥的,會使現有的一點污泥也自身氧化掉。以我之見,目前的情況下沒必要用活性污泥處理,將外、中溝作為通水過道,內溝加入適量配置好的PAM溶液,并曝氣(起絮凝混合作用),二沉池作澄清池用就可。

  如果一定要用活性污泥,可在中、內溝間歇曝氣,外溝作進水過水區,二沉池污泥回流至中溝就可。施工是把二沉池標高抬高了20公分的問題要整改,否則后患無窮。外溝污泥濃度比中、內溝少的原因是污泥不連續回流造成的,因為每次回流900噸污泥后的初期外溝污泥濃度相對高些,隨后外溝的濃度會越來越低,至第二次回流污泥前達到最低,因為在不斷被進水稀釋,而中溝的污泥在下一次回流污泥前只被外溝的混合液稀釋,內溝情況也一樣,但這是在一定的時間內的情況。如果污泥連續回流就不會這樣了。

  2.我們的污水處理工藝是A2/O,最近一段時間二沉池水質較差,能見度低,有很多細碎泥,水中有很多成群的紅色小蟲子,二沉池漂泥;生化池活性污泥沉降比在35-40%,每天在排泥,污泥可能要發生膨脹,污泥生物相中有紅斑顆體蟲,還有輪蟲,調試方把好氧池溶解氧控制在4mg/L,這樣做有什么不妥?

  答:根據你所說的可能是污泥負荷過低引起的,污泥已有老化的跡象,現在不是擔心污泥膨而是要防止污泥進一步老化而解絮,溶氧太高當然不行,但主要還是要減少生化反應時間或增加排泥量使污泥負荷提高。

  3.本單位的淀粉廢水處理工藝是UASB+SBR,SBR的進水COD是500 mg/L左右,氨氮500多mg/L,出水卻是COD700多mg/L,氨氮200多mg/L,估計是亞硝酸鹽積累造成的。由于前些鼓風機風量不夠,溶解氧不足,曝氣時間為12小時,排水顏色也不好,沉淀性不好。現在重新增加了兩臺風機,曝氣應該能滿足,進水氨氮很難降低,我該如何操作,這里不要求脫氮。有人建議加大曝氣量和增加閑置時間,我覺得有道理,但是否要進行反硝化,即進水初期進行攪拌進行反硝化?

  答:一般是負荷太高、生化反應時間不夠造成的,也要確認一下堿度是否夠。現在應該減少或取消閑置時間,盡可能增加生化反應時間,并采用非限止曝氣方式(即在進水階段就可曝氣)。亞硝酸鹽積累的可能性不大,亞硝酸鹽沒有特定的條件是很難積累的,進行反硝化更沒道理(除非是亞硝酸鹽在積累的情況下進行短程反硝化,但基本可以排除這一可能)。我是針對SBR而言的,如果前面的UASB能進一步提高處理效果會更好。

  4.請教幾個UASB問題:1.UASB 高16米,寬園形11米,布水,進水以及三相分離器,都達標,只有出水堰,由于基礎發生偏移,水平差距2厘米;2.進水COD15000-25000 mg/L,是制藥廠回收廢水,硫酸根離子高;3.采用內循環,出水回流。

  結論:請清華同方、南京、河北、以及桑德等調試都沒有調好,出水8000-10000 mg/L,MLSS10-14之間,遠沒有厭氧老師所說的那么好,各操作細節和控制參數,都進行大量細致的考慮,但出水COD就是降不下來,MLSS升不上去,出水SS隨MLSS增加而上升,接種污泥來自高碑店,我們已運行了7年UASB了,還是不行?

  答:這樣的廢水應該采用分級厭氧處理,如廢水COD/硫酸根值小于4,就會影響甲烷菌的生長而影響處理效果,如果在U池前增加一級厭氧池,廢水在一級厭氧池內完成酸化后,還可還原一部分硫酸鹽,以保證后面U池的正常運行,如硫酸鹽濃度太高就另當別論了。

  5.原料藥生產中的廢水處理,廢水中含有苯、甲苯、等有劇毒的物質,廢水量為800~900噸/天左右,COD在500 mg/L 左右,氨氮在120 mg/L左右、BOD在1200 mg/L左右,現在用MBR法處理廢水,效果還可以,就是系統運行不穩定,停留時間為25天左右,對硝化細菌生長應該沒有影響,但不知為什么脫氮不穩定,一般2到3個月脫氮出現一次異常,正常時氨氮出水為1mg/L多一點,異常時在50mg/L左右,現在3個系統中有兩個系統正常,一個異常,現在把正常系統的泥打到異常系統中去,但效果不理想,這樣操作對不對?現在一天排泥量為50噸,該池為2500噸!今天出水氨氮竟然比進水還要高!進水98mg/L,出水123mg/L,氨氮是從哪里來的?

  答:先要確認堿度是否滿足,氧是否夠,還有一種可能是廢水中含氮有機物增高造成,有機氮太高會造成反應時間不夠(氨化+硝化總的時間),要從多因素來分析。正常系統的泥打到異常系統中去不一定馬上會見效,生化反應需要一個較長過程的。

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